某電機(jī)花鍵套,其材料為20Cr2Ni4鋼,齒數(shù)為6,模數(shù)m為2.54mm,壓力角為30°,技術(shù)要求為:第一,滲碳淬火后硬度>58HRC;第二,花鍵套傳遞扭矩25000N·m,與轉(zhuǎn)動軸熱套接(過盈配合),要求承受ll0kN拉力不松動;第三,制造精度,齒形公差<0.029rmm,齒向公差<0.015mm,齒圈徑向圓跳動<0.036mm,要求熱處理后畸變小,滿足零件精度和配合要求。
通常花鍵套零件滲碳淬火后,兩端內(nèi)徑收縮,而中部呈漲大畸變,齒形、齒向畸變超差。按傳統(tǒng)工藝修正,采用磨削加工。但磨削費工費時,成本高;不磨削精度差,以致在花鍵套和轉(zhuǎn)動軸熱套組裝時易開裂。生產(chǎn)中曾采用手工磨修方法,然而手工修磨雖價格降低,但工人勞動強(qiáng)度大且操作環(huán)境差,而且往往手工修磨的齒形、齒向偏差大,達(dá)不到技術(shù)要求,導(dǎo)致裝配時配合接觸面小,以致難以承受在llOkN拉力下不松動的考核,因而手工修磨法在生產(chǎn)中亦不適用。
鄭州高氏采用200kw中頻加熱機(jī)對其進(jìn)行回火校正法,防止?jié)B碳淬火變形,以滿足零件精度要求和組裝與傳遞扭矩的技術(shù)要求指標(biāo)?;鼗鹦Uù胧┤缦拢?/p>
(1)制作與花鍵套配制的45鋼假軸。
(2)花鍵套經(jīng)滲碳淬火、回火lh后取出,用手動壓床將假軸壓入花鍵套內(nèi)(熱套),壓入深度為61.5mm(配合段)。
(3)進(jìn)行200℃x2h回火,出爐后壓出假軸。
采用上述回火校正法,花鍵套齒形、齒向公差均達(dá)到技術(shù)要求,熱套時無開裂現(xiàn)象出現(xiàn),熱套后承受ll0kN拉力拉不動,性能優(yōu)異。生產(chǎn)運(yùn)行表明,經(jīng)上工藝處理的花鍵套零件運(yùn)行3年多后,仍運(yùn)行良好。