半連軋熱輸出輥道大型空心輥采用45鋼無縫鋼管制成,兩端熱裝配軸頭。技術要求為:輥面硬度≥40HRC,輥面變形≤1.00mm,中部收縮≤0.70mm。熱處理采用中頻感應加熱表面淬火,設備為中頻加熱電源,頻率為1-8KHz,單圈感應器連續(xù)淬火加熱噴水冷卻,效果不好,造成不少工件因變形過大而報廢,嚴重影響產(chǎn)品質(zhì)量和正常生產(chǎn),經(jīng)濟損失較大。今天,鄭州高氏的技術人員給大家分析一下空心輥產(chǎn)生變形缺陷的原因。
試驗和生產(chǎn)發(fā)現(xiàn),輥面淬火后,出現(xiàn)輥面直徑縮小而輥身伸長;空心輥表面淬火時,還產(chǎn)生輥面彎曲變形。分析認為,空心輥熱處理時出現(xiàn)的變形是感應加熱中產(chǎn)生的熱應力和組織應力引起工件不均勻塑性變形的結(jié)果。在熱處理生產(chǎn)中,工件實際應力狀態(tài)是熱應力和組織應力復合作用的結(jié)果。試驗發(fā)現(xiàn),這種復合作用表現(xiàn)為工件產(chǎn)生中部收縮和彎曲變形和淬火加熱溫度密切相關。通過試驗得出空心輥采用860-870℃感應淬火加熱溫度較佳,變形最小。因此,提出如下工藝改進措施:
(1)工件采用中頻加熱電源進行淬火熱處理,感應淬火加熱溫度為860-870℃。
(2)工件旋轉(zhuǎn)時不得晃動,注意尾架彈簧不可壓的太緊;工件和感應器噴水器放置應同心對中,感應器噴水器水平放置,不要歪斜。
(3)主軸轉(zhuǎn)速線速度應大于感應器上升速度,以使工件冷卻均勻更好,工件表面硬化后硬度更均勻一致。噴水環(huán)噴水孔應分布均勻,進水口不少于3個,以保證噴水量穩(wěn)定和均勻。
(4)回火時工件應凸面向上,兩端墊起,以減少彎曲變形。
許多廠家采用上述改進措施后,生產(chǎn)出的空心輥中部收縮變形從1.10mm降至0.24mm,彎曲變形從1.30mm下降到0.30mm左右,滿足了技術要求指標,產(chǎn)品性能優(yōu)良,取得了良好技術經(jīng)濟效益。