曲軸在工作時,因靠周期性變化的汽缸內(nèi)燃油爆發(fā)做功而推動曲軸高速旋轉(zhuǎn),其受到的應(yīng)力相當(dāng)復(fù)雜,主要承受大負(fù)荷的彎矩和扭矩作用,以及軸承的磨損等。因此,曲軸常常要求具有較高的剛性和疲勞強度以及良好的耐磨性能。采用傳統(tǒng)設(shè)備進行熱處理,曲軸總是存在著種種缺陷,因此,采用新型高頻感應(yīng)退火電源進行改進后的熱處理工藝。今天呢,小編不給大家說具體的改進工藝了,給大家說說改進結(jié)果如何。
通過工藝改進與設(shè)備改造,筆者用100條曲軸進行試驗,由用戶服務(wù)科委派專人負(fù)責(zé)并對試驗結(jié)果進行全程跟蹤,最終結(jié)果統(tǒng)計見下表。
工藝狀態(tài) | 零件數(shù)量/條 | 技術(shù)要求 | ||
4.0-4.5 | 4.5-4.7 | >4.7 | ||
改進前 | 100 | 4 | 89 | 7 |
改進后 | 100 | 97 | 3 | 0 |
通過改進工藝及設(shè)備改造后,曲軸正火硬度穩(wěn)定提高,滿足了用戶要求;該方案的實施使該曲軸在高端市場占有率得到提升,產(chǎn)品利潤率較大提高;這種思路與改進方式可用于有相似質(zhì)量問題的零件。
從上面的講述可以看出,曲軸采用改進工藝熱處理后,各項性能良好,滿足了它的工作需要。如果您想了解具體的曲軸感應(yīng)熱處理工藝,您可以多看看熱處理方面的書籍,相信您會有很大的收獲。