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鄭州高氏電磁感應(yīng)退火設(shè)備廠家提出薄片齒輪滲氮變形改進(jìn)措施

鄭州高氏電磁感應(yīng)退火設(shè)備廠家提出薄片齒輪滲氮變形改進(jìn)措施

我們都知道薄片齒輪是LC280A車床上的重要零件,采用40Cr鋼制造,工件簡(jiǎn)圖如圖2-12所示。薄片齒輪模數(shù)為2mm,齒數(shù)為40;熱處理為滲氮處理,滲氮層深度為0.15mm,表面硬度為500HVl。生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),齒輪運(yùn)行中,噪聲過高,達(dá)90dB,造成噪聲污染;內(nèi)孔尺寸超差0.07mm,公法線尺寸超差為0.05mm。

薄片齒輪簡(jiǎn)圖               

分析認(rèn)為,齒輪滲氮處理中出現(xiàn)變形是工件尺寸超差和噪聲超標(biāo)的原因之一。薄片齒輪滲氮工藝為520℃x 10h,由于氮原子滲入使體積膨脹,齒輪出現(xiàn)變形;檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn),基體組織鐵素體量偏高是工件變形大的主要原因。標(biāo)準(zhǔn)要求,工件中游離鐵素體的體積分?jǐn)?shù)必須小于5%.而薄片齒輪檢查中發(fā)現(xiàn),正火后珠光體中游離鐵素體的體積分?jǐn)?shù)大于5%,晶粒度4級(jí),為不合格組織。分析認(rèn)為,基體組織中游離鐵素體大量存在是工件尺寸變形大的主要因素。

針對(duì)上述分析,鄭州高氏電磁感應(yīng)退火設(shè)備廠家提出改進(jìn)工藝措施如下:

(1)增加毛坯正火,粗車余量為1 - 1. 5mm, 然后進(jìn)行調(diào)質(zhì)處理,調(diào)質(zhì)后得到細(xì)小索氏體組織,組織中薄片狀鐵素體的體積分?jǐn)?shù)<5鉑,各項(xiàng)變形微小。

(2)精車后進(jìn)行保護(hù)氣氛下去應(yīng)力退火,以消除機(jī)加工中產(chǎn)生的加工應(yīng)力。去應(yīng)力退火工藝為(300 -400)℃x 2h。

(3)滲氮處理采用階梯升溫模式,以減少溫差熱應(yīng)力,并采用兩段滲氮工藝,見下圖。

LC280A齒輪兩段滲氮工藝示意圖     

(4)齒輪滲氮前進(jìn)行清洗,然后用螺桿穿過中心孔,兩端加螺母石棉墊封 圖固,使內(nèi)孔不滲氮;齒輪滲氮時(shí)垂直吊掛或豎直放置。

生產(chǎn)中采用改進(jìn)工藝后,齒輪滲氮層深為0.15mm,表面硬度為500HVI,內(nèi)孔變形<0.005mm,公法線變化<0.006mm,齒輪質(zhì)量?jī)?yōu)良,機(jī)床精度7級(jí),噪聲<87dB,達(dá)到技術(shù)要求指標(biāo)。

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