釬尾是鑿巖機(jī)的重要零件,一般采用35SiMnMoV鋼或30SiMnMoV鋼制造。鑿巖機(jī)工作中,釬尾承受活塞高頻率交變沖擊和扭轉(zhuǎn)應(yīng)力,是典型的承受多沖壓縮、彎曲和扭轉(zhuǎn)的桿件,同時(shí)在轉(zhuǎn)動(dòng)套接觸面還承受很大的摩擦力作用,服役條件惡劣,易發(fā)生早期失效。因而,釬尾要求表面硬度高、耐磨性好、抗彎曲扭轉(zhuǎn)疲勞強(qiáng)度高.并目整體強(qiáng)韌性能好。釬尾熱處理工序?yàn)閷?duì)外圓和內(nèi)孔表面進(jìn)行滲碳表面強(qiáng)化,滲層深度為0.8 - 1.2mm,表面硬度為58 -62HRC,心部硬度為43HRC,徑向跳動(dòng)量≤0.10mm。生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),雖然釬尾淬火前預(yù)留0.4mm的磨量,但由于工件結(jié)構(gòu)因素及熱處理工藝不足,仍造成40嚦工件變形超差,嚴(yán)重影響釬尾產(chǎn)品質(zhì)量,并使部分工件失效報(bào)廢。
分析了釬桿熱處理彎曲變形超差原因和影響因素后,提出了以下工藝改進(jìn)措施:
(1)淬火前增加去應(yīng)力退火工序。目的是去除機(jī)加工應(yīng)力,但需多次進(jìn)行,故該方法耗能費(fèi)時(shí),工藝周期長(zhǎng),效果不理想。
(2)改進(jìn)淬火吊具和工夾具,使釬尾垂直狀態(tài)加熱和冷卻。此法對(duì)工件減少變形效果較好。
(3)進(jìn)行預(yù)變形處理。對(duì)變形部位給予一定的預(yù)變形,使淬火后釬尾彎曲變形得到抵消,采用多點(diǎn)輕壓預(yù)變形效果較佳。
采用上述技術(shù)改進(jìn)后,釬尾變形有所減少,但仍有0.3 -0.88mm彎曲變形量,超差率仍有30%;另一方面,通常校直釬尾變形至不大于0.3mm,但滲碳釬尾校直后內(nèi)應(yīng)力較大,滲碳層易出現(xiàn)缺陷,使其疲勞性能下降。經(jīng)分析和生產(chǎn)試驗(yàn),利用工件滲碳層具有屈服強(qiáng)度低和塑性好的特性,使釬桿在拉應(yīng)力作用下產(chǎn)生一定塑性變形,使工件變形得到矯正。利用該法的優(yōu)點(diǎn)是矯正時(shí)內(nèi)應(yīng)力減小,使殘留內(nèi)應(yīng)力造成的彎曲變形超差明顯減少,化解了此前幾種校直措施產(chǎn)生的矛盾和問(wèn)題。生產(chǎn)中采用這一改進(jìn)工藝方法后,校直變形合格率達(dá)100010,取得明顯的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益。鄭州高氏是熱處理設(shè)備生產(chǎn)廠家,工件熱處理方面有著獨(dú)到的研究,歡迎致電:0371-53732143.