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螺釘旋具采用高頻感應(yīng)退火機(jī)進(jìn)行熱處理的工藝分析

螺釘旋具采用高頻感應(yīng)退火機(jī)進(jìn)行熱處理的工藝分析

目前45鋼螺釘旋具的淬火大多采用鹽浴爐來加熱(也有用小網(wǎng)帶爐),其缺點(diǎn)是加熱效率低,僅預(yù)熱就達(dá)2h之久,勞動強(qiáng)度大。有的單位用高頻感應(yīng)退火機(jī)進(jìn)行淬火,但由于工件需采用逐個(gè)手動加熱,生產(chǎn)效率也不高。通過對高頻感應(yīng)加熱機(jī)的改裝調(diào)試,感應(yīng)加熱在螺釘旋具自動淬火線上成功應(yīng)用。 

某廠對50kW高頻感應(yīng)退火機(jī)的感應(yīng)器進(jìn)行了改造,由原來圓形改成了扁形,這樣螺釘旋具依靠傳送帶一排排地通過感應(yīng)器進(jìn)行加熱,達(dá)到預(yù)定溫度后再經(jīng)感應(yīng)器尾部的噴水裝置來完成螺釘旋具頭的淬火。威應(yīng)器由圓形改成了扁形,減少了感應(yīng)器內(nèi)磁力線密度。螺釘旋具要順利通過感應(yīng)器,間隙不能太小。若為"一"字頭,則間隙更應(yīng)該大些,所以高頻感應(yīng)加熱電源的負(fù)載很小,在調(diào)試過程中遇到很大的麻煩。首先,槽壓太高,即使將淬火變壓器中心抽頭和一槽主振線圈輸出抽頭全部翻轉(zhuǎn),槽壓也降不下來。屏流不大,柵流過高。考慮到螺釘旋具頭淬火深度要求較深,可以加大反饋電容以降低柵流,使槽壓也有所下降。加大了二槽電容,以提高屏流,抑制槽壓和柵流。_最后將陽極電壓調(diào)到6kV,陽極電流2A,柵流0.4A,槽路電壓4kV。此時(shí)準(zhǔn)備工作基本正常,但功率輸出還不大,加熱速度很慢,針對這些問題,在感應(yīng)器上加了導(dǎo)磁體。利用導(dǎo)磁體的磁導(dǎo)特性和驅(qū)流作用,改變了高頻電流環(huán)狀效應(yīng)的影響,使高頻磁場集中在導(dǎo)磁體開口處,縮小了感應(yīng)器與丁件加熱表面的有效間隙,集中了磁力線,加熱條件得到了改善,提高了加熱效率。最終設(shè)備調(diào)到:陽極電壓6kV,槽壓3.SkV,屏流2.3A,柵流0.3A。設(shè)備輸出穩(wěn)定,加熱效率很高。 

通過上述對螺釘旋具淬火工藝的改進(jìn),提高了生產(chǎn)效率,改善了勞動條件,降低了勞動強(qiáng)度,與原鹽浴爐相比有以下幾個(gè)特點(diǎn): 

①鹽浴爐功率為45kW,高頻設(shè)備功率為40kW(使用功率)。 

② 產(chǎn)量(4-6in螺釘旋具):鹽浴預(yù)熱2h,淬火5000件/h; 高頻感應(yīng)加熱機(jī)加熱不需要預(yù)熱,淬火4000件/h。 

③操作工人數(shù):鹽浴爐6人,高頻感應(yīng)加熱電源3人。據(jù)分析,鹽浴淬火勞動強(qiáng)度與高頻感應(yīng)淬火相比為5:1左右。受機(jī)械傳送和操作工熟練程度影響,高頻感應(yīng)淬火的潛力還沒有被充分挖掘。若提高傳送工件速度,選用功率再高一點(diǎn)的高頻設(shè)備,如10OkW,則生產(chǎn)效率還會成倍提高。 

本文簡單介紹了螺釘旋具的高頻熱處理工藝,希望大家能夠把今天學(xué)到的知識應(yīng)用到工作中去,生產(chǎn)生符合要求的高質(zhì)量的螺釘旋具。如果您想了解更多的工件的熱處理工藝,您可以自己查找資料了解,也可以咨詢小編。

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